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試驗人員不斷總結經驗,掌握規(guī)律,謹慎操作,將設備調試運行好。
7.極限性能試驗
常規(guī)狀態(tài)試驗順利結束后,可進行極限性能試驗與突發(fā)情況試驗。
a.調整控制參數,使鋼刷清灰裝置連續(xù)不斷運行2~3次。即內部清灰裝置到達上部后,稍停留即開始第二次及第三次的清灰過程。
b.清灰過程中,可用外力促使內部清灰框架晃動,模擬實際鍋爐運行過程中煙氣對清灰平衡性的影響。
C.將少量硅微粉(或其它粉塵)糊在幾組管壁外側,測試積灰對清灰的實際影響。
d.調整配重塊,可按由多到少的順序不斷減少配重塊,最后計算內部固定裝置最少配重塊。另可做不平衡試驗,將左右的配重塊調整至不平衡狀態(tài),檢驗清灰系統(tǒng)能否順利工作。
e.正常清灰過程中的人為干預,遠傳信號與就地信號的切換,以及就地操作時人為主動切斷或繼續(xù)清灰工作。
f. 最后按每1 5分鐘清灰一次的頻率試運行8小時,模擬鍋爐運行一個班次的自動清灰情況。
8.試驗后續(xù)工作
8.1設備移除:設備移除后按原圖紙設計發(fā)貨,管箱應恢復原運輸固定措施,電機、減速機軸與軸承等可能會出現(xiàn)破壞性拆卸的地點可保留連接狀態(tài)。
8.2試驗總結、試驗結果處理:清灰設備的優(yōu)化設計、控制系統(tǒng)的調整、清灰設備的調試
建立控制參數,完成外購件的正常采購。8.3編程指令,根據操作手冊準備考試的具體情況,以及測試過程中出現(xiàn)和可能出現(xiàn)在安裝運行中的問題提醒用戶,建議用戶根據相應的條件,制定操作規(guī)程,確保清洗系統(tǒng)的正常運行。(操作人員應繼續(xù)總結經驗,掌握規(guī)則,認真操作,設備調試和運行良好。)
在運行過程中,通過內清灰裝置的行程控制,自動調節(jié)清灰裝置。清洗過程中,控制柜控制驅動電機全部反轉兩次,使清洗裝置完成在小范圍內的移動。以下以蒸發(fā)器的清灰行程為例(蒸發(fā)器清灰行程為4.95m,省煤器部分的清灰行程為5.1m,省煤器的清灰過程同蒸發(fā)器,具體參數略)單向行程為4.95m,清灰裝置移動速度為0.2m/s。(1)當電機啟動,內部清灰裝置由上部限位點啟動向下清灰后,向下移動至2m(1os)處時,電磁制動電機剎車并停頓0.5s。電機反轉,外部傳動裝置將清灰裝置向上拉起0.525m (一2.5s),電磁制動電機剎車并停頓0.5s;
(2)如電流信號無異常,將繼續(xù)向下清灰2m(1Os),然后繼續(xù)剎車停頓0.5s。電機反轉,外部傳動裝置將清灰裝置向上拉起0.525m (一2.5s),電磁制動電機剎車并停頓0.5s;
(3)最后清灰裝置清灰2m(10s),清灰裝置到達下部限位點(支架),電機停止并剎車,此次向下清灰過程結束。
(4)此過程共移動(2m一0.525m)+(2m一0.525m)+2m=4.95m。時間為(1Os+O.5s+2.5s+O.5s)+(10s+O.5s+2.5s+0.5s)+lOs=37s。內部清灰裝置在下部限位點停留1s后,電機啟動,清灰裝置進行向上的清灰過程,過程參照前述的向下清灰過程。整個清灰時問為37s+ls+37s=75s。(可調整)鳳谷節(jié)能科技的聲波清灰裝置停止5分鐘后(此時間可進行PLC調整控制),進行下一次的清灰操作。通過調整每次向上拉起的距離0.525m(一2.5s),可調整清灰裝置總行程,如每次只向上拉起0.45m(一0.225s),可完成省煤器裝置的清灰過程。以上過程如有問題或不足,控制廠家也可以考慮采取其它參數的清灰過程設計,但應達到鋼刷清灰的基本控制要求。
9.結束語
本試驗說明為實驗工作起到了很好的指導作用,工作人員順利通過試驗工作,達到了預期的效果,為產品正常運行打下了可靠的基礎。