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1996年1O月,煉油廠老焦化裝置采用XL一4型消泡劑,采用雙程計(jì)量泵將消泡劑打入焦炭塔底進(jìn)料四通閥前,與塔底進(jìn)料一起進(jìn)入
焦炭塔,同時(shí)消泡劑注入點(diǎn)注入1.0 MPa蒸汽,防止高溫?zé)嵩瓦M(jìn)入注入點(diǎn)結(jié)焦堵塞。從實(shí)際生產(chǎn)情況可看出,由于采用XL一4型消泡劑,以前存在的分餾塔底焦粉沉積嚴(yán)重、焦炭塔頂油氣管線結(jié)焦、加熱爐管結(jié)焦等問題都得到了有效的解決。
新焦化裝置采用9.4 m/26 m(徑/高)大型焦炭塔,具有較大長徑比。裝置自2005年12月底投產(chǎn)至今,焦炭塔生焦時(shí)間24 h,滿負(fù)荷生產(chǎn),空高15 m左右,容積利用率一般在75 ,設(shè)計(jì)最大油氣氣速0.14 m/s。在正常情況下,焦炭塔泡沫夾帶并不是很嚴(yán)重。但是在消泡劑管線堵塞無法正常注入的情況下,分餾塔底過濾器焦粉量較大。新焦化裝置采用NCH一3型消泡劑,通過計(jì)量泵送至塔頂注入。經(jīng)過實(shí)踐摸索,選擇在生焦結(jié)束前8 h進(jìn)行消泡劑的注入,注入量約為30~40~tg/g,泡沫層高度下降2 m 左右,分餾塔底過濾器切換周期增長。
由于消泡劑的使用,使得焦粉夾帶量減小,分餾塔的產(chǎn)品質(zhì)量得以提高,分餾塔頂及側(cè)線抽出的空冷器、換熱器內(nèi)的焦粉含量小,提高了熱效率。目前主要存在的問題是焦炭塔空高較高,消泡劑在高溫環(huán)境中的揮發(fā)性降低了其利用率,可考慮改變注入位置來解決這一問題。